Similar presentations:
Факторный анализ причин отказов скважин
1.
Факторный анализ причин отказов скважин,на фонде ЦДНГ-8 за 7 месяцев 2015г.
Подготовил: Ведущий технолог ЦДНГ-8
Д.А. Краснопёров
2.
Динамика действующего добывающего фонда скважин в периодс января 2015г по июль 2015г
200
200
200
201
200
201
Количесво скважин
200
150
118
118
118
117
116
117
100
76
76
78
76
78
78
50
6
6
6
6
6
6
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
июн.15
0
Весь фонд
УШГН
УЭЦН
июл.15
ОРЭ
Фонд скважин увеличился на 6 скважин. Перевод из нагнетательного, контрольного,
бездействующего фонда в добывающий фонд – 4 скважины. Запуск после бурения – 2 скважины.
Проведены изменения по способам эксплуатации : ШГН х ЭЦН ; ЭЦН х ШГН.
2
3.
МРП добывающего фонда по способам эксплуатации2561
2500
1843
МРП, в сут.
2000
1508
1753
1736
1545
1593
1400
1405
1448
294
308
327
344
358
янв.15
фев.15
мар.15
апр.15
май.15
1500
1528
1345
1501
1305
464
434
июн.15
июл.15
1000
500
0
УЭЦН
УШГН
ОРЭ
Снижение МРП по УЭЦН с начала 2015 года составило 1256 суток. Снижение связано с отказами скважин с
наработкой от 0-30 суток.
Снижение МРП по УШГН с начала 2015 года составило 7 суток. В целом за весь период особых снижений нет.
Рост МРП по ОРЭ с начала 2015 года составляет 140 суток. Связано с отсутствием отказов скважин во втором
квартале 2015 года.
3
4.
СНО добывающего фонда по способам эксплуатации750
570
600
603
СНО, в сут.
501
450
300
421
396
379
403
248
248
317
257
янв.15
фев.15
мар.15
403
374
418
387
257
257
438
449
212
212
июн.15
июл.15
150
0
апр.15
УЭЦН
май.15
УШГН
ОРЭ
Рост СНО по УЭЦН с начала 2015 года составило 53 сутки.
Рост СНО по УШГН с начала 2015 года составило 182 сутки. Рост связан со снижением отказов скважин во
втором квартале 2015 года.
Снижение СНО по ОРЭ с начала 2015 года составляет 36 суток.
4
5.
Динамика отказов УЭЦН по наработкеЗа первый квартал 2015г наблюдается рост отказов с наработкой от 3-30 суток.
В январе скважина 4049 по причине R-0 ;
В феврале скважина 3806 по причине слом вала гибкой муфты ;
В марте скважина 4108 по причине клин УЭЦН; скважина 649 по причине R-0.
Основная доля отказов с наработкой более года.
5
6.
Динамика отказов УШГН по наработкеОбщее количество отказов скважин УШГН снизилось во 2-м квартале 2015г.
Основная доля отказов с наработкой от 181 до 365 суток и более года.
6
7.
Динамика отказов ОРЭ по наработкеВо 2-м квартале 2015 года не было отказов скважин ОРЭ.
7
8.
Распределение количества отказов нефтяных скважин по способамэксплуатации
Количество отказов
25
22
20
15
11
11
10
8
8
6
5
5
4
3
3
1
0
0
1-й квартал 2015г
2-й квартал 2015г
УЭЦН
УШГН
ОРД
3-й квартал 2015г (июль)
Общее
За 1-й квартал 2015г произошло 22 отказа. Из них 11 по ЭЦН, связанных в основном с
заклиниванием и снижением изоляции.
8
9.
Основные причины отказов по скважинам ШГН в 2015гВыработка ресурса
1
Отложения АСПО
2
Отсутствие ГНО на базе
для замены
2
Вынос мех. примесей
1
Коррозия
2
Конструкция скважины
1
0
0,5
1
1,5
2
2,5
Основными причинами увеличения отказов ШГН в 2015г являются: отложения АСПО, коррозия,
отсутствие ГНО на базе для замены
9
10.
Основные отказы по отложениям АСПО7 отказов ШГН по организационным причинам ТКРС. В основном отворот колонны штанг.
10
11.
Основные отказы по причине коррозииОтработанное
Отказавшее ГНО
время, в сут
Отказавший
узел
Вид отказа
Колонна штанг
Тело
Обрыв
Смена насоса, НКТ
188
Колонна штанг
Тело
Обрыв
Смена насоса, штанг 3/4
517
88
Колонна штанг
Тело
Обрыв
Смена насоса, частичная
замена штанг 3/4
Прикамский участок
525
1076
Колонна НКТ
Тело
Негерметичность,
утечки
Смена насоса, НКТ
Прикамский участок
517
20
Колонна штанг
Переводная
муфта штанг
Обрыв
Смена насоса, штанг
Обработка раствором
бактерицида СОНЦИД-8102
Прикамский участок
525
33
Колонна штанг
Тело
Обрыв
Смена насоса, штанг
Обработка раствором
бактерицида СОНЦИД-8102
Ельниковское
4034
535
Колонна штанг
Муфта
Обрыв
Смена насоса, штанг
Ельниковское
3776
29
Колонна штанг
Резьба
Обрыв
Уменьшение глубины
подвески
Месторождение
Скважина
Прикамский участок
517
551
Ельниковское
3807
Прикамский участок
Причина отказа
Проведённые мероприятия Проведённые мероприятия при
при ТКРС
эксплуатации
Обработка раствором
бактерицида СОНЦИД-8102
Коррозия
8 отказов ШГН по причине коррозии. В основном обрыв колонны штанг по телу.
11
12.
Основные отказы по причине отсутствия ГНО на базе для заменыМесторождение
Скважина
Отработанное
время до отказа,
в сут
Отказавшее ГНО
Отказавший узел
Вид отказа
Ончугинское
150Р
204
Насос ШГН
Обе клапанные пары
Засорение
Смена насоса
Ончугинское
150Р
0
Насос ШГН
Обе клапанные пары
Засорение
Смена насоса, промывка скважины,
внедрение дополнительного ЯГП
Эксплуатируеся с ЯГП с 2010г
Ельниковское
25
405
Насос ШГН
Обе клапанные пары
Негерметичность,
утечки
Смена насоса
Эксплуатируеся с ЯГП с 2013г
Прикамский участок
588
1070
Насос ШГН
Всасывающая
клапанная пара
Негерметичность,
утечки
Промывка забоя, смена насоса, НКТ,
штанг
Эксплуатируеся с ГРУ-73 с 2011г
Ельниковское
3839
861
Насос ШГН
Плунжер
Обрыв
Смена насоса, штанг
Эксплуатируеся с ФС-73
Прикамский участок
584
1346
Насос ШГН
Всасывающая
клапанная пара
Механический износ
Промывка забоя, изменение глубины
спуска насоса
Эксплуатируеся с ФС-73
Причина отказа
Вынос мех. примесей
Проведённые мероприятия при ТКРС
Защитные устройства от мех.
примесей
6 отказов ШГН по причине механических примесей.
12
13.
Основные причины отказов по скважинам ЭЦН в 2015гОрганизационные
причины ЭПУС
2
Вынос мех.
примесей
6
Коррозия
3
Конструкция
скважины
6
0
1
2
3
4
5
6
7
Основными причинами увеличения отказов ЭЦН в 2015г являются: конструкция скважины
(отсутствие прямолинейного участка ствола скважины), вынос мех. примесей.
13
14.
Основные отказы по причине конструкция скважины.Отработанное
время до отказа, в Отказавшее ГНО Отказавший узел
сут
Вид отказа
Причина отказа
Проведённые мероприятия при
ТКРС
Месторождение
Скважина
Ельниковское
3782
424
Насос ЭЦН
Вал
Слом вала
Смена насоса
Ончугинское
649
43
Насос ЭЦН
Вал
Слом вала
Смена насоса с изменением
глубины спуска.
Прикамский участок
563
488
Кабельный
удлинитель
Жилы
Механическое
повреждение кабеля
Смена насоса
Ельниковское
3841
218
Колонна НКТ
Резьба
Обрыв
Смена насоса, смена НКТ
Прикамский участок
3841
30
Насос ЭЦН
Вал
Слом вала
Ельниковское
4049
80
Насос ЭЦН
Вал
Слом вала
Смена насоса
Ельниковское
4049
13
Насос ЭЦН
Рабочая пара
Износ рабочих колёс
Смена насоса с внедрением
гибкой муфты
Прикамский участок
532
272
Колонна НКТ
Резьба
Обрыв
Смена насоса с внедрением
гибкой муфты
Прикамский участок
716
496
Насос ЭЦН
Крепёж секций
Обрыв
Проведены ловильные работы,
изменение глубины спуска ЭЦН
Конструкция
скважины
Смена насоса с изменением
глубины спуска.
9 отказов УЭЦН по причине - конструкция скважина. Гибкую муфту внедрили только на скважинах
4049 и 532. На остальные скважины ГМ не внедрена, по причине её отсутствия в ООО «Механик».
14
15.
Мероприятия, направленные на снижение отказов.По скважинам УЭЦН.
- внедрение «гибкой муфты» на скважинах с большой кривизной э/колонны.
- проведение ГИС: инклинометрия при внедрении ЭЦН или при отказе по причине слома вала,
одностороннего износа рабочих органов.
- на скважинах УЭЦН, на которых был проведён ГРП, вывод на режим осуществлять с помощью ЧРП.
По скважинам УШГН.
- внедрение фильтров ЯГП на скважинах, осложненных выносом мех.примесей из пласта.
- внедрение пакеров-отсекателей.
- внедрение штанг со скребками на скважинах, осложненных АСПО, ВВЭ.
- внедрение НКТ-89мм на скважинах, осложненных АСПО, ВВЭ.
- использование щёточных фильтров на скважинах с дебитом не более 5т/сут. (По согласованию
ОРМФС)
- внедрение НКЛ.
15
16.
Проблемные вопросы1) Отсутствие защитного фильтра от выноса мех. примесей на скважину 4108
Ельниковского н/м.
Частые отказы скважины 4108 Ельниковского н/м по причине заклинивание УЭЦН. В 2005г было
проведено ГРП, но вынос мех. примесей, пропанта до сих пор продолжается.
2) Недостаточная поставка гибких муфт.
Постоянно не хватает гибких муфт.
Спускаем ЭЦН-250, 400, 700, и как правило отсутствует ровный участок в э/к.
3) Отсутствие ТМС.
Эксплуатируем скважины ОРД (3759, 3799, 3880) без ТМС.
16
17.
Спасибо за внимание!17