4.77M
Category: industryindustry

Применение роликовых штанг против протирания подземных оборудований

1.

Применение роликовых штанг против протирания
подземных оборудований
Туешиев Акжигит Куанышович
Старший инженер (БКРС) ДУП АО «Озенмунайгаз»
г. Жанаозен, 2017 г.
1

2.

Содержание
стр.
1
1. Анализ отказов ПО за последнее 4 года
3
2. Основные причины отказов ПО за 2015г.
4
3. Основные причины отказов ПО №7146 ГУ-9
5
4. Технические характеристики роликовых штанговых центраторов 6
5. Сравнительный анализ работы скважины №7146 ГУ-9
6. Состояние после подъема
7-8
9-10
7. Расчет технико-экономической эффективности
11-12
8. Выводы и рекомендаций
12-13
Информация на 2017 год по Проекту
14
2

3.

Анализ отказов подземного оборудования по добывающему фонду за последние 4 года
40
35
34
35
30
33
29 28
30
22
25
%
20
15
18
18
11
16 15
15 16
12
11
9
10
7
6 6
9
8
9
9
7
5
7
4
5
6
7
5
5 3
2
3 2
0
Заклин
ШГН
Мех.
примеси
Негерметичный
НКТ
2012 г.
АСПО
Обрыв
штанги
2013 г.
Соле
отложения
Отворот
штанги
2014 г.
Износ
насоса
ГТМ
2015 г.
Отказы ПО по причинам
Период
Всего
ремонтов
Заклин
ШГН
Мех.примеси
Негерметичн
ые НКТ
АСПО
Обрыв
штанги
Соле
отложения
Отворот
штанги
Износ
насоса
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
10646
1890
3174
1872
733
1128
582
740
527
11057
1226
3910
2481
661
1000
724
710
345
11130
1031
3187
3816
682
983
483
600
348
9543
1101
2641
3113
724
887
201
694
182
3

4.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ПОДЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 2015 год
Соле
отложения; 2
Отворот
штанги; 7
Износ
насоса; 2
Заклин
ШГН; 12
Обрыв
штанги; 9
АСПО; 8
Мех.
примеси; 28
Негерметичный
НКТ; 33
Основными причинами отказа ПО являются негерметичные НКТ – 33% (3113рем), механические примеси – 28%
(2641рем), заклинивание насосов – 12% (1101рем), обрыв 9% (887рем) и отворот насосных штанг – 7% (694рем).
Эксплуатация скважин так же осложнена другими причинами ПРС, доля которых от объема общих осложнений составила
12%, это влияние АСПО - 8% (724рем), отложение солей 2% (201рем) и износ насоса 2% (182рем). Всего за 2015г. было
проведено 9543 ремонтов подземного оборудования.
4

5.

Основные причины отказов до проведения ОПИ на скважине №7146 ГУ-9
Основной проблемой является повышенный износ насосно-компрессорных труб (НКТ),
обусловленный высокой степенью истирания НКТ с насосными штангами, влиянием агрессивной
коррозийной среды и повышенной обводненностью добываемой продукции.
Отложения АСПО и механических примесей также являются одной из причин отказа подземного
оборудования.
МРП за 2014 год – 43 суток
5

6.

Технические характеристики роликовых штанговых центраторов
Центратор штанговый роликовый ЦШР-19-22мм изготавливаются из холодного проката стали с никелевым покрытием по
стандарту AISI.
Параметры ЦШР-19мм:
Длина: от 685.8 мм до 736.6 мм,
Ширина: от 38.1 мм до 44.45 мм,
Вес: от 4.535 кг до 6.803 кг.
При стандартной характеристике ЦШР 19мм, 22 мм имеет прочность на растяжение от 35380.2049 и более кг.
Колесные материалы (Ryton ,UHMW) характеризуется высокой стойкостью в широком диапазоне температур от 79.4 ° C
до 232.2 °C, которые установлены вертикально 45° градусов друг от друга. Ролики имеют низкий коэффициент трения и не
препятствуют на работу самих штанг. В случае разрыва колес жидкость поднимает колесо вверх, так как коэффициент
гравитации равен 94.
6

7.

Принцип работы ролика
7

8.

Сравнительный анализ работы скважины со спущенными роликовыми центраторами
Дата
внедрения
Скв
роликовых
центраторов
7146
07.01.2015
Параметры до
внедрения
Параметры
после
внедрения
01.01.2014
23.03.2014
09.05.2014
23.07.2014
29.07.2014
27.08.2014
11.10.2014
01.11.2014
Показатели МРП и ПРС Показатели МРП и ПРС
до внедрения
после внедрения
Откл.
МРП

%
Qн Qж
%
Qн Qж

Отр.
Дни
МРП
50
88
4,1
95
2,8
-1,2
347
43
62
Кол-во отказов ПО до внедрения
Дата
отказа
Откл.
12
Кол-во Отр.
ПРС
Дни
8
353
МРП
Кол-во
ПРС
177
1
134
Кол-во отказов ПО после внедрения
Кол-во Кол-во
Дата
Причина отказа ПО
замены замены
Причина отказа ПО
отказа
НКТ
НШ
Негодные НКТ, ГИС
69
85
26.08.2015 Заклин ШГН
Негодные НКТ
35
20
07.12.2015 Снижение дебита, ГИС
Отворот нагн.клапана ШГН
69
30
Негодные НКТ
69
15
Пропуск клапанов ШГН
35
30
Пропуск клапанов ШГН
Пропуск клапанов ШГН
1
85
Заклин ШГН
50
20
328
285
Кол-во Кол-во
замены замены
НКТ
НШ
69
85
5
85
74
170
8

9.

Состояние роликовых центраторов при подъеме на скважине №7146
Дата подъема: 26.08.2015г.
Наработка центраторов - 231 суток.
*После подъема роликовых центраторов состояние - рабочее, наблюдается истирание 8-ми роликов на 2 центраторах (до 6мм)
9

10.

Состояние роликовых центраторов при подъеме на скважине №7146
Дата подъема: 07.12.2015г.
Наработка центраторов - 331 суток.
*После подъема роликовых центраторов состояние - рабочее, наблюдается истирание 16-ми роликов на 6 центраторах (до 6мм)
10

11.

Сравнительный анализ работы скважины со спущенными роликовыми центраторами
до и после ОПИ
Отр. дни


Всего
7146
14
07.01.15
440-630
50 88 4,1 51 93 2,3
2
-1,7
9
3741
24
03.02.16
550-944
51 82 8,0 56 76 11,1
4
3,1
7
4486
22
27.02.16
200-550
46 91 3,5 52 88 5,1
6
1,7
9
7574
21
23.05.16
752-920
43 88 4,5 42 93 2,6
-1
-2,0
Всего
81
21,1 11
1,1
190
20,1 201
2
Всего
5
1
1
2
1
4
2
1
1
1
3
4
1
1
8
2
3
2
8
1
3
1
3
6
1
4
1
33
6
16
5
3
5
7
3
3
17
0
Откл.
ГТМ

Примечание
Мехпримеси
%
отворот и обрыв штанги
Qн Qж
по причине истирания ПО
%
Пропуск клапанов ШГН

ГТМ
Интервал
Дата спуска установки
рол/центр рол/центр
м.
МРП, сут
После внедрение
Мехпримеси
До внедрение
отворот и обрыв штанги
Кол-во
рол/центр
Кол-во ПРС
Откл.
по причине истирания ПО
№ Скв
Параметры
после
внедрения
Пропуск клапанов ШГН
Параметры до
внедрения
1
1
2
До
После
До
После
Откл.
-7
347
452
43
151
107
08.04.2016 г. - уход в
нерентабельный фонд.
14 рол/центр - негодные
-6
95
106
14
106
92
Из 24 рол/центр истирание 68-ми роликов
на 17 центраторов. 7-шт
рол/центр - годные
-1
290
295
32
37
5
-2
200
213
25
36
11
-16
233
267
29
82
54
11

12.

Расчет технико-экономической эффективности применения роликовых центраторов
№ скважин
№ п/п
1
Показатели
Реализация добытой нефти, тыс.тенге
Ед. изм.
7146
3741
4486
7574
До
После
Откл.
До
После
Откл.
До
После
Откл.
До
После
Откл.
тыс.тенге
41 785
31 489
-10 296
22 541
34 976
12 434
29 965
44 983
15 018
27 004
16 176
10 828
1.1.
Отработанные дни
сутки
347
452
105
95
106
11
290
295
5
200
213
13
1.2.
Добыча нефти за сутки

4,1
2,3
-1,7
8,0
11,1
3,1
3,5
5,1
1,7
4,5
2,6
-2,0
1.3.
Добыча нефти за отчетный период

1 406,2
1 059,7
-346,5
758,6
1 177,0
418,5
1 008,4
1 513,8
505,4
908,8
544,4
-364,4
1.4.
NetBack
$
99
99
99
99
99
99
99
99
1.5.
Курс $
тыс.тенге
0,300
0,300
Затраты на ПРС
тыс.тенге
12 983
2 885
2.1.
Стоимость ПРС на 1 скважину (без З/П)
тыс.тенге
1 443
1 443
2.2.
МРП
сутки
43
151
2.3.
Количество ремонтов
2
3
Затраты на закуп ПО взамен отбракованных
-10 098
107
0,300
0,300
10 098
1 443
1 443
1 443
14
106
-8 656
92
0,300
0,300
12 983
11 541
1 443
1 443
32
37
-1 443
5
0,300
0,300
11 541
8 656
1 443
1 443
25
36
-2 885
11
ремонт
9
2
-7
7
1
-6
9
8
-1
8
6
-2
тыс.тенге
8 897
1 601
-7 296
4 523
935
-3 588
4 902
3 470
-1 432
2 390
1 327
-1 064
118
118
105
105
123
123
3.1.
Количество насосных штанг
штук
87
87
3.2.
Количество отбракованных штанг за текущий период
штук
307
108
-199
125
50
-75
56
82
26
70
67
-3
3.3.
Процент отбраковки насосных штанг
%
353%
124%
-229%
106%
42%
-64%
53%
78%
25%
57%
54%
-2%
3.4.
Стоимость насосных штанг за штуку
тыс.тенге
10
10
10
10
10
10
10
10
3.5.
Количество НКТ
тонна
6,9
6,9
9,4
9,4
8,2
8,2
10,0
10,0
3.6.
Количество отбракованных НКТ за текущий период
тонна
26,0
2,5
-23,5
14,5
2,0
-12,5
19,0
11,7
-7,3
7,5
3,0
-4,5
3.7.
Процент отбраковки НКТ
%
377%
36%
-341%
154%
21%
-133%
232%
143%
-89%
75%
30%
-45%
3.8.
Стоимость НКТ за 1 тонну
тыс.тенге
230
230
230
230
230
230
230
230
0
0
0
0
Затраты на закуп оборудований (ТМЦ)
тыс.тенге
1 358
1 358
2 328
2 328
2 134
2 134
2 037
2 037
4.1.
Стоимость роликовых центраторов за штуку
тыс.тенге
97
97
97
97
97
97
97
97
4.2.
Количество роликовых центраторов
штук
14
14
24
24
22
22
21
21
4
5
Итого эффект:
тыс.тенге
19 906
25 645
5 740
7 921
30 270
22 350
12 080
27 838
15 759
3 073
4 157
8 916
6
Итого эффект без учета добычи нефти:
тыс.тенге
-21 880
-5 844
16 036
-14 621
-4 706
9 915
-17 885
-17 145
741
-13 931
-12 019
1 912
12

13.

Выводы и рекомендации по итогам ОПИ
Применение роликовых центраторов позволило добиться следующих результатов:
Уменьшение количества ПРС в 2 раза (с 33 до 17 раз), а также затрат на его проведение;
Увеличение межремонтного периода скважин в 3 раза (с 29 до 82 суток);
Увеличение срока службы НКТ и НШ за счет сокращения количества его отбраковки (по НКТ на 48
тонн, по насосным штангам на 251 штук);
Сокращение затрат на закуп подземного оборудования взамен отбракованных на более 13 000
тыс.тенге;
Экономический эффект от внедрения роликовых центраторов составил в среднем на одну скважину
порядка 14 000 тыс.тенге.
13

14.

Что получили от внедрения ПРОЕКТА в АО «Озенмунайгаз»
Намечаемые мероприятия по увеличению МРП

Намечаемые мероприятия / период
ЕИ.
1
Внедрение роликовых штанг
скв.
шт.
тыс.тг.
Кол-во
скв
793
21 495
1 411 806
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4
81
ОПИ
125
3 375
222 875
307
8 289
547 381
120
3 250
213 850
120
3 250
213 850
120
3 250
213 850
Фактическое и плановые показатели МРП в период 2015-2021г.г.
*В рамках проекта Блок 3 месторождении «Узень» на 2017 год планируется внедрение роликовых штанги на 30 скважин в
количестве 750 штука с суммой 83 054 тыс.тенге.
14

15.

Спасибо за внимание
15
English     Русский Rules